供應四川成都日本安田雅士達臥式鏜銑加工中心五面體YASDA超精密加工中心五軸高速機
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    商品詳情


       日本YASDA高速加工中心主要用于高精度,多步驟的,復雜形狀加工的板,盤部件,外殼部件,模具等

      的部件,可以在一個完成夾緊連續(xù)銑,鉆,擴,鉸孔,鏜孔,攻絲線和三維曲面,精密加工坡口加工執(zhí)

      行程序,縮短了生產周期,從而使用戶獲得良好的經濟效益。數(shù)控機床的工藝加工技術已經成為現(xiàn)代化

      工業(yè)生產活動中重要的組成部分。隨著社會經濟的飛速發(fā)展,數(shù)控機床自動化也被廣泛推廣應用于機械

      生產活動中。但在實際的機械加工過程中機床受各種環(huán)境條件及其他因素的影響,會產生一定的誤差。

      這種誤差會導致加工成型的機器零部件與理想狀態(tài)中在大小與形狀上有一定的差異,無法達到用戶的滿

      意程度。一般產生這些加工誤差的因素分析為以下幾個方便:
        1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動
        系統(tǒng)參數(shù)主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進給

      單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢
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      應作適時地調整和修改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,需對

      參數(shù)做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
        2.機械故障導致的加工精度異常
        一臺THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)

      Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。其機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,

      且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方

      面逐一進行檢查。
        (1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、日本安田工業(yè)YASDA加工中

      心坐標系(G54~G59)的校對及計算。
        (2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運動聲音異常,特

      別是快速點動,噪聲更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。
        (3)檢查機床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,

      電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動

      ,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。

      而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段: 機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1); 表

      現(xiàn)出為d=0.1mm>;d2>d3(斜率小于1); 機床機構實際未移動,表現(xiàn)出最標準的反向間隙; 機床運動

      距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復到機床的正常運動。
        無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進行補償,其表現(xiàn)出的特征是:除第 階段能夠補償外,其他各段

      變化仍然存在,特別是第 階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發(fā)現(xiàn),間隙補償越大,第 段的移動
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      距離也越大。
        分析上述檢查,日本安田工業(yè)YASDA加工中心數(shù)控技工培訓認為存在幾點可能原因:一是電機有異常

      ;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對

      電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運動初始

      有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損

      ,且有一顆滾珠脫落。更換后機床恢復正常。



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