商鋪名稱:山東瑞亞電力設(shè)備有限公司
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1)、在設(shè)備方面:目前國內(nèi)在SHS陶瓷復(fù)合管生產(chǎn)中,應(yīng)用的離心鑄造機(jī),都是原來為金屬鑄造而設(shè)計的,它所具有的特性及功能,不能完全滿足生產(chǎn)陶瓷復(fù)合管的要求,主要表現(xiàn)在最高轉(zhuǎn)速太低,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍小,轉(zhuǎn)動不平穩(wěn)。因此,我們將離心鑄造機(jī)進(jìn)行了重新設(shè)計,把滾桶試改為軸承試模具,使其功能完全符合生產(chǎn)SHS陶瓷復(fù)合管的要求。由國內(nèi)通用的最高1200轉(zhuǎn)/分,提高到2000轉(zhuǎn)/分,最低轉(zhuǎn)速由原160轉(zhuǎn)/分到25轉(zhuǎn)/分。離心機(jī)正常工作徑向跳動由原0.1減小到小于0.01,這樣離心機(jī)可適應(yīng)生產(chǎn)各種管徑和長度的SHS陶瓷復(fù)合管,并使單管長度可達(dá)4M,調(diào)速范圍擴(kuò)大,保證了布料的均勻性。由于轉(zhuǎn)速的提高,因而離心重力倍數(shù)提高了30%以上,并使用了氧化鋯增韌等技術(shù),這樣使陶瓷層的致密度,陶瓷層與鋼管的結(jié)合強(qiáng)度,陶瓷層韌性大幅度提高,密度由3.75~3.95g/cm3提高到3.9~3.98g/cm3,,徑向壓潰強(qiáng)度由465、540(MPa)提高到582,603,615(MPa)。因而使產(chǎn)品進(jìn)一步提高了結(jié)合強(qiáng)度壓潰強(qiáng)度
(2)、原材料生產(chǎn)工藝改進(jìn)與化學(xué)成份的控制,以前大多都采用一般氧化鐵紅和易燃鋁粉,其雜質(zhì)往往超標(biāo),實(shí)際不能完全滿足復(fù)合管生產(chǎn)技術(shù)要求,保證不了產(chǎn)品質(zhì)量。尤其是氧化鐵紅中硫的含量較高,易燃鋁粉活性低,因此導(dǎo)致陶瓷層出現(xiàn)氣孔、疏松、表面麻點(diǎn)及化學(xué)反應(yīng)不充分、燃燒遲緩等問題。為解決這些問題,我們與原料生產(chǎn)廠多次協(xié)商研究,對原材料生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),對于氧化鐵紅我們要求超出常規(guī)生產(chǎn)焙燒溫度實(shí)施過燒,使氧化鐵(鐵紅)呈紫褐色,這樣最大量度降低了硫和雜質(zhì)的含量,從而消除了產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)的氣孔麻點(diǎn)。對于易燃鋁粉,我們要求生產(chǎn)廠專門為我們采購高純度的鋁錠噴粉、篩分后,馬上進(jìn)行密封包裝,在運(yùn)輸使用過程中嚴(yán)格控制使之不與空氣接觸時間太長,降低了易燃鋁粉的水分含量使之遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于0.2%,活性達(dá)到98%以上,實(shí)現(xiàn)了化學(xué)反應(yīng)完,提高了AL203的含量(即陶瓷的純度)。通過對兩種主原料的改進(jìn),生成過程接近了理想程度,陶瓷層綜合性能大為提高和改善,并保證了工藝的穩(wěn)定性。
)、工藝配料方面:對鋁熱劑的配制比例,重新進(jìn)行優(yōu)化組合,使之與鋼管的壁厚、長度、燃燒速度、離心轉(zhuǎn)速處于受控之下的協(xié)調(diào)統(tǒng)一;與清華大學(xué)合作,通過聯(lián)合攻關(guān),在混合料中添加氧化鋯對陶瓷層增韌,取得了良好效果。通過對工藝手段和工裝的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了對鋼管的受熱導(dǎo)熱速率,膨脹收縮率等合理有效的控制,使鋼管與陶瓷的收縮量與收縮速度處于工藝所要求的合理比率內(nèi),應(yīng)力均勻適當(dāng),提高了韌性,消除了陶瓷復(fù)合管生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)的陶瓷層裂紋和壓潰脫落的質(zhì)量問題。
(4)、由于工藝穩(wěn)定,技術(shù)先進(jìn)在單管段制造長度方面處于全行業(yè)領(lǐng)先水平。單管段生產(chǎn)長度達(dá)到6M。管段長度越短,焊縫就越多,焊縫是陶瓷復(fù)合鋼管最薄弱也是在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題機(jī)率最高的位置,因?yàn)楹附又荒芎附愉摴埽沾蓪訜o法焊接,在接口處存在縫隙和凸臺,使用中受到?jīng)_刷,焊接接口處的陶瓷層很容易被損壞,造成開裂脫落,進(jìn)而發(fā)生嚴(yán)重的管道質(zhì)量事故。管段生產(chǎn)長度達(dá)到6M大量減少焊縫數(shù)量,發(fā)生質(zhì)量問題的機(jī)率減小,質(zhì)量可靠性大幅度增加。
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